Im Spätsommer 2010 hatte „Lille Bjørn“ ihren Auftritt im Film „Iris“, der in den 1890er-Jahren auf Åland spielt. Auf der anschließenden Überführung ins Winterlager havarierte das gerade im Frühjahr neu eingebaute Getriebe. Wie sich später herausstellte, war eine verkehrte Ratio geliefert worden.
Die Getriebehavarie war letztendlich der entscheidende Punkt, daß wir begannen, uns mit einer grundlegenden Renovierung des Schiffes zu beschäftigen. Im Laufe der Jahre hatten sich mit Kiel, Spanten und Planken einige Baustellen von größerem Umfang gezeigt. So wurde „Lille Bjørn“ an Land gesetzt und wartete auf eine umfassende Restaurierung von Rumpf und Technik.
Im Frühjahr 2011 entschlossen wir uns dann zu einer bewährten aber heutzutage recht unüblichen Restaurierungsvariante: Der Rumpf soll nachhaltig stabilisiert und für die nächsten Jahrzehnte bei vermindertem Unterhaltsbedarf seetüchtig erhalten werden. GFK? Nein!! Wir ummanteln das Schiff mit Ferrozement – Ferrosheathing wird diese Methode genannt.
Ferrozement – was ist das?
Man kann Boote aus diesem Material bauen: mit Hilfe von Drahtnetz (Verputz- oder „Hühnerdraht“) und einer Struktur aus Metalldraht und Armiereisen schafft man die Matrix, die den Zementputz hält und stabilisiert. Diese Methode war in den 1970ern recht beliebt, vor allem für hochseetaugliche Weltumsegler und Arbeitsschiffe, aber es wurden in der ganzen Welt auch Yachten so gebaut, und: alte Schiffe vor dem Verfall gerettet.
Selbstverständlich wiegt so ein Schiff beträchtlich mehr als eine Leichtbauweise aus Holz oder Kunststoffmaterial, was aber erfahrungsgemäss bei guter Bauweise keinen oder kaum Einfluss auf den Auftrieb und die Segeleigenschaften haben soll.
Wir belasen uns im Internet (recht spärliche Informationen und tote Links) und im Manual „Ferro-Cement Boats“ vom Neuseeländer Colin Brookes und waren optimistisch: da wurden Schiffe gerettet, die viel übler dran waren als unsere Lille Bjørn. Preisgünstig wärs im Vergleich zu anderen Methoden auch, und Beispiele wurden genannt, wo man mit 2 Leuten ein Boot innerhalb von 6 Wochen wieder „seeklar“ instandgesetzt hatte. Das macht Mut…
Das Schiff soll erst austrocknen und „nackig“ gemacht werden
In den nächsten Jahren kamen wir immerhin sporadisch dazu, Rigg und Beschläge abzubauen, Ballast auszuladen, und Backskisten sowie die grosse Ankerwinsch von Deck zu entfernen – denn wir wollen auch das Deck mitzementieren und damit eine optimale Kraftverteilung sowie weitgehende Dichtigkeit erzielen. Nur das Kajütendach mit seinem Skylight darf ganz „holzig“ bleiben, sowie Schanzkleid und Schandeckel. Der Rest des Schiffes wird nun die Schablone!
Während der drei Jahre an Land verlor der Rumpf beachtlcihe 4 Tonnen an Gewicht durch die Austrocknung.
Im Sommer 2014 ist es schließlich soweit: losgeeist von allen Verpflichtungen, Jobs und Urlaubsvorstellungen, nehmen wir uns 2 Monate Zeit ausschließlich für dieses Projekt, das mit dem Zementverguss und der darauffolgenden Aushärtephase abschliessen soll. Der Prozess, seine Arbeitsschritte und unsere Lösungen für offene Fragestellungen, sollen hier in den folgenden Beiträgen dokumentiert werden.
Alle Beiträge der Reihe Ferrosheathing:
Wenn Ihr Hilfe bei der Restaurierung braucht, Sommer 2015, bitte melden. Ich hätte mal
wieder Lust und Interesse auf ein altes Schiff.
Ralfi (SBT)
Hallo,
sehr interessant und sehr gut dokumentiert.
Ich hatte zwar schon über die Ferrosheating bei Brooks gelesen, aber es war da nicht so klar, dass im Vergleich zum Bau von Ferrozement Rümpfen die große Zeitersparnis im Verwenden eines Tackers liegt. So dass man nicht 100,000de Verbindungen zwischen den Drahtlagen von Hand herstellen muss.
Es wäre noch schön etwas über die Segeleigenschaften und Erfahrungen nach einpaar Jahren zu erfahren.
Schöne Grüße von der Ostsee
Martin
Hallo Martin,
wir sind mit dem Rumpf bis jetzt voll zufrieden. Herrlich dicht und seetüchtig, und die Segeleigenschaften haben nicht gelitten. Luvgierig ist sie, aber das mag am größeren Ruderblatt liegen. Die glattere Oberfläche macht sie eher schneller. Durch das lange Austrocknen ist das Schiff nach dem Zementieren sogar leichter geworden als vorher, so dass 2 Tonnen Bleiballast wieder reinkamen.